加入收藏 OA系统
新闻资讯
所属企业动态 您的位置:主页 > 新闻资讯 > 所属企业动态 >
科技为发展注入活力
2014-09-05 作者:沈仲福、刘海波   来源:未知返回列表

天河煤矿回采区现采用的运煤设备主要为17型刮板运输机,根据以往的使用效果,该机型的减速机故障率较高,新机投入使用不久后便出现严重漏油、一轴易松动等现象,导致机械使用寿命减短,材料费大大增加且费工费时,严重影响生产。

针对这种情况,天河煤矿积极开展技术创新,对减速机一轴漏油、松动及损坏的原因深入剖析,寻找到症结主要是一轴轴套和减速机外壳配合不紧密,一轴在离心力的作用下产生晃动,且一轴轴套材质较硬,减速机外壳材质更硬,产生晃动后减速机外壳极易磨损,磨损后一轴晃动加大,并带动一轴调节螺母晃动,调节螺母的晃动导致一轴端盖的四个固定螺栓松动,固定螺栓的松动使一轴端盖与减速机外壳之间不能紧密贴合,机油开始漏,减少润滑,造成机轴损坏。由于一轴伞形齿与二轴盘齿的配合是45°夹角,在运行时一轴易向外滑出。一轴端盖对一轴进行固定的四个固定螺栓,在螺栓的松动且负荷较重的情况下,一轴会切断定位螺栓滑出,一轴伞齿和二轴盘齿无法进行咬合工作,造成减速机不能使用。

为此,天河煤矿从四个渠道对症下药,精心“医治”解决疑难杂症:

1、在一轴轴套上25㎜处凿开一宽5㎜,深4㎜的方槽,并在减速机外壳相应位置用角磨机开一条宽5㎜深6㎜的方槽,配合一个宽5㎜厚10㎜的圆形环(类似在减速机外壳和一轴轴套间安装一个定位卡簧),此举作用在于阻止一轴向外滑动和一轴的晃动。

2、将一轴轴套切短至128㎜,使其安装在减速机外壳时陷入外壳6㎜,并制作一个外径186㎜,内径15㎜,并留有一个外径130㎜高6㎜台阶的调节板,安装在一轴端盖与一轴轴套之间。其作用是与卡环配合,前后顶住一轴轴套,使一轴轴套不能晃动,由于调节板和一轴轴套不是整体才有台阶固定,即使一轴轴套有晃动,也不会影响调节板和一轴端盖引起固定螺丝松动,避免了漏油和一轴向外滑动。

3、在一轴轴套与减速机外壳的结合面之间注入环氧树脂,环氧树脂凝固前有一定的流动性,将由于磨损产生的间隙全部填满,凝固后树脂十分坚硬,等于在缝隙间嵌上一个钢套,对一轴起到一个很好的固定作用,减少了减速机外壳的磨损。

4、对于减速机外壳磨损较严重的,采取用电焊堆焊,角磨机磨平的方法进行修复。

按以上方法该矿改进了5台减速机,已投入使用3个多月了,未见明显漏油及一轴晃动、滑动,一轴固定螺栓也未见松动,效果明显。大大节约了人力、物力,延长减速机的使用寿命,减少了因减速机损坏而影响生产的时间,提高了生产效率。


江西新余矿业有限责任公司 电话:0790-6659605 邮箱:xykytougao@sina.com 地址:新余市高新技术开发区
二维码

微信公众号

Copyright © 江西新余矿业有限责任公司 版权所有  赣ICP备08100642号  深蓝传媒•技术支持