今年以来,花鼓山煤业山南矿面对严峻经济形势,切实抓好扭亏增盈工作,不断深挖内潜,鼓励小改小革,树立“节约就是工资”理念,从“节约一度电,节约一滴水”做起,努力打造节约型矿井。自2月份以来,该矿两台无压循环立式锅炉,经过机电区技改后,由原烧无烟煤改烧烟煤,节能降耗见成效。
较之前,该矿两台锅炉的锅底全部是2寸水管排水,管口面积小,烧无烟煤热气不足且成本又高,尤其是在冬冷低温天每月高达3.5万元,水管还容易结垢,经常堵塞管道,造成锅炉水温达不到标准,不仅锅炉司机工作量大,炉渣多,而且职工下班有时洗冷水澡,个个怨气大,人人意见多。为此,矿部高度重视,十分关心职工温暖,决定由机电区对两台锅炉进行技改,为攻破此项技术难关,钳电技术人员多次到锅炉房问情况,找原因,查故障,攻难点,经过反复改修,最终成功在两台锅炉的锅底把原2寸水管改为4寸水管,加大管孔面,增加风热,又改烧烟煤,提高发热效率,不仅排水快,水温高,炉碴少,又能保证澡堂24小时热水供应,而且还减少了锅炉司机工作量,每月烧烟煤节能降耗效果明显,同比可节约资金2万元,依此而算,每年可节约资金高达20万多元,经济效益可观,为全矿扭亏增盈工作发挥了重要作用,目前,此项技术还在全公司推广使用。